為適應(yīng)我洛陽大華重機公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,滿足高可靠性液壓圓錐產(chǎn)品市場訂單需求,降低公司生產(chǎn)組織的成本和工期,生產(chǎn)制造部機動車間對公司的設(shè)備開展了優(yōu)化改造,提升了設(shè)備的加工保障能力。
在原來的生產(chǎn)組織中,由于我公司裝備的3.4米立車加工精度不足,不具備加工螺紋的功能,在組織生產(chǎn)圓錐調(diào)整套、支撐套時均需要外協(xié)加工,因此生產(chǎn)組織工期長、生產(chǎn)成本高。生產(chǎn)制造部設(shè)備主管張衛(wèi)強主任為解決上述問題,通過到協(xié)作單位調(diào)研、上網(wǎng)查詢信息資料,了解到有專業(yè)數(shù)控廠家可以進行數(shù)控化改造,但是改造成本需要2萬余元,為了降低改造成本,同時保證改造的成功,張主任提出了由數(shù)控廠家提供電器控制系統(tǒng)和人員培訓(xùn),生產(chǎn)制造部機動車間、機加車間負責(zé)機械部分設(shè)計及安裝制作的改造方案,報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認方案可行后,開始了設(shè)備的改造工作。
經(jīng)過20天的數(shù)控化改造,僅投入了7000余元的費用,6月29號3.4米立車設(shè)備調(diào)試完成具備加工螺紋功能,隨后機加車間安排操作工王洪飛開始在3.4立車上加工HPY500圓錐調(diào)整套、支撐套等零件,在作業(yè)過程中,王洪飛仔細觀察設(shè)備的各項性能,通過60個小時的工作HPY500圓錐液壓圓錐破碎機調(diào)整部的零件加工完成,經(jīng)過品質(zhì)保障部專檢人員對零件各項技術(shù)指標的檢測,完全達到設(shè)計要求,標志著3.4米立車數(shù)控化改造的成功。
目前經(jīng)過近三個月的使用中,3.4米立車運行各項性能參數(shù)穩(wěn)定,加工零部件的精度大大提升,以前需要外協(xié)加工的調(diào)整部現(xiàn)在完全能在公司完成加工,不僅縮短了制造工期,僅此一項每次就能為公司節(jié)省15000元的的外協(xié)加工費。生產(chǎn)制造部機動車間通過設(shè)備的數(shù)控化改造,提升了公司設(shè)備加工能力和經(jīng)營效益,據(jù)悉生產(chǎn)制造部機動車間近期還有更多的設(shè)備改造提升計劃,來整體提升公司設(shè)備的加工保障能力。
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